|
序号 |
故障现象 |
故障分析 |
故障产生原因 |
排除方法 |
系统型号 |
|
1 |
CRT无显示 |
查CRT、显示电路、主控板 |
主控板故障 |
更换主控板 |
3 |
|
2 |
CRT无显示,操作面板上所有指示灯均不亮 |
查稳压电源,无±5V输出,查三端稳压器7805,提升电源管 |
稳压电源内2SA770关损坏 |
更换电源管 |
7 |
|
3 |
CRT光标无显示 |
查CRT板 |
光标电路不正常 |
更换移位寄存器74LS166 |
3 |
|
4 |
CRT无显示 |
查CRT板的I/O信号,主板到CRT板的I/O信号 |
主板地址总线不正常 |
更换主板上的地址锁存器E39 |
3 |
|
5 |
CRT无显示 |
查CRT板及系统主板 |
RAM片选信号没输出 |
更换主板D36的74LS32芯片 |
3 |
|
6 |
CRT显示:NOT READY |
从PLC查输入条件,查其余外围条件 |
A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 |
排除短接 |
|
|
序号 |
故障现象 |
故障分析 |
故障产生原因 |
排除方法 |
系统型号 |
|
11 |
Y向坐标抖动 |
查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机 |
位置检测装置 |
调整定、滑尺 |
6M |
|
12 |
主轴严重噪声,最初间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降 |
查:主轴伺服电机的连接插头;伺服电路某相,主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路 |
时钟集成块7555自然损坏 |
换新时钟集成块 |
6MB |
|
13 |
机床振动,Y轴强振,401#报警 |
查电源相序、伺服板频率开关 |
机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错 |
调整相关相序 |
6M |
|
14 |
X向坐标抖动 |
查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动 |
轴承 |
更换轴承 |
7CM |
|
15 |
X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重 |
查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹 |
测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常 |
清洗碳粉 |
7 |
|
16 |
在运行程序时,机床突然停止运动,并瞬间报警 |
反复操作,查报警原因 |
接触不良,+LX信号瞬间消失 |
调整紧固该信号插头 |
3TA |
|
17 |
换刀停止,出现99号报警 |
查刀具对准主轴锥孔情况 |
定程器检测开关松动,计算机检测不到刀具上升的高度 |
重新固定定程器检测开关 |
3MC |
|
18 |
机床工作台不能动作 |
控制液压阀的线路板中一只固态继电器损坏 |
外电源10500V变压器断了一相保险丝,变成单相 |
把控制线路板上没有用上功能的另一固态继电器拆下换上 |
6M |
|
19 |
机床工作台不能动作 |
查控制控制液压阀的固态继电器正常,但液压阀指示灯不亮,手推液压阀芯,工作台可动 |
液压阀内的小线路板虚焊 |
拆开液压阀,取出小线路板焊好 |
6M |
|
20 |
机械手不能动 |
突然停电前,机械手换刀指令已读入,因停电,机械手没有执行动作,当外电源恢复供电后,换刀指令未复位 |
外电源突然停电 |
人为的把控制机械手的液压阀芯推向机械手的正常方向 |
6M |
|
36 |
刀库回零定位不准 |
观察刀库回零状态看行程开关 |
行程开关经减速后提前释放,未进入定位区造成向前或向后到最近一个波距零点使定位不准。定向挡块移动。 |
调整定位挡块 |
7 |
|
37 |
CRT显示刀具编码只允许单数写入,刀库回零09报警 |
查PC器上各RAM的控制端;查刀具编码盘C1偶数写入情况;查B2,D3,D4;查RAMA49端,10端;查D5比较器10端与9端不一样,9端处于高电平 |
印刷电路板上有断点 |
清除断点 |
7 |
|
38 |
手动,自动交换刀具时刀套无动作,且主轴定向,刀库回零后,相关指示灯不亮。 |
查电磁阀PDNT,无动作;继电器,PDNJ也无动作;查PC发出信号,RO724无反应 |
机床输出PC内信号没有满足刀套动作要求,机械手180°返回行程开关位置移动 |
调整感应行程开关位置使其发出信号 |
7 |
|
39 |
刀库不回转,不回参考点,也不转位 |
首查行程开关 |
未压上行程开关 |
帮助压上开关 |
7M |
|
40 |
01报警 |
查电柜,LED亮查耦合电路 |
F1F2F3熔断 |
换熔断器 |
7M |
|
46 |
Y轴伺服板报警:“07”速度控制单元未准备好 |
按说明书查,均正常。查电机电枢 |
碳刷粉污染严重,测速电机的电枢也污染 |
清洗正常 |
7M |
|
47 |
整个伺服系统报警:“07” |
查伺服板,无报警,三轴皆报警,查PC参数 |
PC参数全部丢失,电池接触不良 |
补参数,修电池 |
7M |
|
48 |
Y轴行走时震动 |
机械检查-速度环-位置环-X、Y轴交换对比-查GN7.12板 |
C38(LM301)元件性能问题 |
更换 |
7CT |
|
49 |
Z轴伺服电机过热 |
Z轴负载过重:1.锒条过紧 2.导轨研伤 |
因试机时润滑油不适,造成导轨研伤 |
更换国产46#液压油,用油石精研伤痕,使导轨伤痕低于导轨面0.02-0.05 |
9 |
|
50 |
Z轴震荡有噪声 |
茶点积及有关传动齿轮,调23号参数 |
平衡锤配置不当 |
调整伺服单元负反馈量 |
7M |
|
61 |
参数、程序丢失,奇偶报警 |
1、参数和程序寄存器由于失电可使信息丢失;2、查寄存器芯片 |
电池接头有时悬空 |
改进电池串接方式 |
5T |
|
62 |
416、426报警 |
更换脉冲编码器,报警消失 |
环境太潮湿 |
|
